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浅析城市中产生污水解决的方法

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  在好氧反应状态下,利用好氧菌分解有机物,并把NH3-N氧化成NOx-N;在缺氧反应状态下,异氧菌在一定的有机物浓度和缺氧的条件下,将NOx-N还原为N2.水解反应段的设置能改善污水可生化性。与其它工艺相比,该工艺具有能耗低、占地面积小、设备结构简单等优点。本研究主要对水解-交替脉冲曝气工艺的工艺特点及在城市污水处理中COD去除及氨氮降解的效能作初步的探讨。
  试验部分废水处理工艺流程该废水处理工艺流程如所示。先将废水泵入贮水池混合后,进入水解池。废水经过水解池处理后,进入交替曝气池处理后直接排入校内的排水沟。废水来源及分析方法废水来源试验分两个阶段进行。第一阶段探索COD、NH3-N等对工艺影响,为便于试验条件的探讨,采用模拟合成生活污水,合成污水水质拟合状况见。第二阶段采用某校园内排放的生活污水进行适应性试验,其水质变化情况见。配制生活污水水质拟合情况(mg/L)生活污水水质检测情况(mg/L)检测指标及分析方法水温,碘量法和9010便携式溶解氧测定仪测定;TN,过硫酸钾-紫外分光光度法;NO3-N,电极法;NH3-N,电极法。试验装置规格及微生物培养、驯化装置规格池高50cm,有效水深为40.7cm.水解池总体积为112.6L,有效体积为91.7L,水解池水力停留时间为2.3h;交替曝气池总体积为451.4L,有效体积为367.5L,交替曝气池的水力停留时间为9.2h.微生物培养驯化在微生物膜培养阶段,向装填好半软性弹性立体填料的水解池与交替脉冲曝气装置中加入少量活性污泥,并进行适量曝气,以加快生物膜的形成,通过逐步提高进水量的办法进行微生物膜的培养、驯化。待COD降解率达到80%以上时,逐步将污水进水量增至设计流量(40L/h)进行运行试验。运行效果如。从159mg/L直至1274mg/L,但有机物的去除效果均非常显著,具有较高的去除率,尤其是试验稳定之后,尽管水质变化幅度较大,但出水水质稳定,处理出水COD维持在60mg/L以下,说明此工艺耐冲击能力较强。处理工艺沿程COD、NH3-N分布状况试验时选定某一曝气状态对处理工艺各工段的COD和NH3-N的沿程浓度分布进行测定。
  由的结果可以说明,尽管在采样时4、6池均在曝气,但因刚从厌氧状态转向好氧状态,有机物消耗溶解氧速率较快,同时实验中亦发现4~6池的生物膜较厚,因此DO处于较低水平(<1mg/L),处于缺氧及半缺氧状态,而未曝气的5、7池则DO更低。DO、COD、NH3-N沿程浓度变化状况(mg/L)从8~11池的DO分布来看,处于曝气状态的反应池其DO较高(如8、10池),而未曝气的反应池则DO相对较低(如9、11池),但仍处于较高水平(均>1mg/L)。这种现象一方面可以说明通过采用间歇曝气,完全有可能实现好氧-缺氧过程,另方面也说明在工艺的后段因COD已处于较低的水平,耗氧速度相应减慢,因此如果整个工序均采用一致的曝气量,不利于该工艺后段各池达到反硝化脱氮的条件。由上述结果可见,不宜采用对各反应池均一曝气量,应采用递减式曝气方式进行,即在交替脉冲曝气池前段(4~5池或4~6池)采用持续且较大曝气量进行曝气,使DO维持在2mg/L以上,以便快速削减COD,为后段的硝化-反硝化创造条件。而后段,则宜以递减式曝气方式进行曝气,逐级减少曝气量,维持曝气状态的反应池DO值在1.5~2mg/L左右,从而使不曝气的反应池能快速将DO降低至0.5mg/L左右,以满足反硝化的需要。从沿程DO、COD、NH3-N等指标的分布可以说明,只要DO足够且COD浓度较低,则具有较高的NH3-N降解性能。从也可看出,1~8池NH3-N浓度变化不大,基本没有降低,从9池以后才开始明显降低。这主要是由于1~7池DO较低(硝化菌对DO的忍受极限:DO=0.5~0.7mg/L),硝化菌难于得到种群生长优势,且COD又处于较高浓度,抑制了自养菌(硝化菌)的生长。
  从的沿程COD、NH3-N浓度变化还可以说明,水解-分段交替脉冲曝气工艺明显不同于全混式处理工艺,COD含量沿程呈梯度降低,后段NH3-N含量沿程也呈梯度降低,表明该工艺沿程微生物种群表现出一定的分区性。水解对COD去除效果的影响水解可以改善废水的可生化性,提高后续处理工艺的处理效能,同时还对废水水质变化具有缓冲击作用。水解段对COD的去除效果如。由的结果可见,生活污水经过水解段处理,COD有所降低,但不是非常显著,去除率平均为24.4%。水解对COD的去除率虽不高,但由于悬浮性和颗粒状有机物经过水解处理能转化为可溶性有机物,使BOD/COD值得以提高,从而提高后续的好氧生化处理效能。NH3-N去除效率NH3-N的存在是水体富营养化现象的出现主因,而生活污水是排放NH3-N的主要来源,因此氨氮去除效果是生活污水处理工艺研究的重要指标。


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